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Flug 105 am 28.02.2019 bei Gozo - Hippodrom
Ziel des Fluges
Jungfernflug von Platschi. Bevor wir danach mit Platschi ins Wasser wollen, wollen wir Anland noch einmal kurz die FunktionstĂźchtigkeit des Flieger verifizieren.
Modell Platschi
- Konfiguration:
- Firmware 1.81
- Gewicht 2.100g
- Schwerpunkt 71mm (mit zusätzlichem Gewicht)
- Wasserdicht!
Flug Protokoll
1. Versuch
Wir fahren zum Startplatz, schlieĂen alles an und machen den Motor-Testlauf. Nach wenigen Sekunden fällt der Motor aus, d.h. er zuckt nur noch - alles deutet auf einen Kabelbruch eines der 3 Kabel vom ESC zum Motor hin. In der Nacht hatten Fritz und BjĂśrn bereits das XT-60 Kabel des ESCs und auch eines der 3 Kabel getauscht. Der Versuch schein zu scheitern.
Wir beschliesen den Flieger wieder zurĂźck in die Werkstatt zu nehmen und das Problem zu analysieren. Beim Auseinanderbauen der Stecktverbindungen vom ESC zum Motor - die alle mit Schrumpfschlauch gesichert sind - zeigt sich, dass einer der Stecker nicht ganz eingerastet war. Da es nicht sicher ist, ob das wirklich der Fehler war, beschlieĂen wir, alle 3 Kabel zu erstetzen. Die Zeit drängt, es gibt nur noch einen mĂśglichen Meer-Termin - und zwar heute. Wir entscheiden uns dafĂźr, die Kabel extern zu verlegen, d.h. auĂerhalb des Rumpfes und sie auf der dichten Seite des Rumpfes mit Epoxyd-Kleber abzudichten. Das gelingt, aber auch das Kabel des rechten Servos wird hier beschädigt, der Servo wird entfernt und der Servo mit der ID 00 eingebaut, das Kabel ebenfalls auĂerhalb verlegt und mit Heiskleber abgedichtet.
Alle Funktionstests vor Ort verlaufen gut, wir entscheiden uns zum zweiten Versuch des ersten Jungfernfluges.
2. Versuch
Analyse / Ergebnisse
⢠1. Flug:
o Normaler Start. Wurf mit Anlauf
o Mission von gestern ď Stabilized Mode ď dann 2. Telemetrie anschalten.
o 1. Telemetrie von Beginn an.
o PiZ Test ď RegelmäĂige Bilder 1/sec. Funktioniert.
⢠Während Vorbereitung: Telemetrie: âCommunication lostâ oft! ď Antennenunabhängig (klein / Stabantenne) ď jetzt wieder ok.
⢠Kleinere Runde missioniert.
⢠Wenn in QGC grĂźner Strich weg ist, ist die ganze Parameterliste Ăźbertragen! ď Communication lost wieder ok.
⢠Communication lost ist Platschi-spezifisches Problem.
⢠!!! Motorausfall nah Pre-Flight Test ď Kabel kalte LĂśtstelle !!!
⢠1 Stecker war nur halb drinď elektrisch aber definitiv noch Kontakt ď nicht die Ursache, aber hätte Probleme beim Fliegen ergeben!
LĂśsung: Kabel fĂźr Motor auĂen verlegen.
⢠NEU: In Platschi sind jetzt 2 kabel fĂźr Motor (auĂen und innen)
⢠V-Tail links funktioniert nun nicht mehr (wahrscheinlich Kabel zum Servo beschädigt beim durchbohren der LÜcher fßr die Motorkabel.
⢠Austausch des Servos. Kabel abgeschnitten.
⢠Kabel auch auĂen verlegt.
⢠Alles gut verklebt mit Epoxi-Kleber.
⢠Kommunikation von Pixracer und PiZ ßber serial geht nicht. TX/RX vertauscht? Kabel kaputt? AP: Testen!
⢠Verklebung mit Epoxi und Servokabel mit HeiĂkleber!
⢠Versuch 2 (1. Flug) mit Platschi I mit
o Von auĂen gefĂźhrten Kabeln zum Motor und zum Servo!
⢠Schwierigkeiten bei Verbindung zu QGC. Dauert sehr lange! Scheinbar lädt QGC ALLES neu (???)
⢠AP: Untersuchungen sind nÜtig!
⢠AP: Immer gleichen Laptop verwenden. Jeder hat eine andere Version von QGC.
⢠AP: ggf. Laptop fßr Searchwing kaufen! (?)
⢠ď Flug verlief erfolgreich!!!
Mission â Loitern â Stabilized â Altitude Mode
⢠Test im Altitude-Mode erfolgreich. Funktioniert wie gedacht. Keine Vertauschung von oben und unten (rauf/runter)
⢠Hinweis: HÜhenregelung ist sehr träge.
⢠AP: Ăberlegung ob Ultraschall-Sensor einbezogen werden sollte. Zukunftsprojekt.
⢠Landung im Stabilized Mode war super. Danke BjÜrn.