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searchwing-flug-20180927 [2018/09/29 18:48] simonkun [Flüge mit Peter] |
searchwing-flug-20180927 [2018/10/07 21:11] (current) natwati [Analyse] |
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Line 86: | Line 86: | ||
Die Landung erfolgte weit hinter dem ursprünglich angepeilten Zielpunkt und wäre fehlgeschlagen, also wurde manuell gelandet. | Die Landung erfolgte weit hinter dem ursprünglich angepeilten Zielpunkt und wäre fehlgeschlagen, also wurde manuell gelandet. | ||
- | === 2. - 5. Flug: === | + | === Konfigurationsänderung für die folgenden Flüge: === |
Der Schwerpunkt wurde geändert indem der Akku etwa 1-1,5 cm nach hinten versetzt wurde. | Der Schwerpunkt wurde geändert indem der Akku etwa 1-1,5 cm nach hinten versetzt wurde. | ||
Line 92: | Line 92: | ||
{{:small_img_20180927_173232.jpg?nolink&400|}} | {{:small_img_20180927_173232.jpg?nolink&400|}} | ||
- | Abbildung 1: Position Akku | + | Position AkkuÌý |
+ | Ìý | ||
+ | {{:img_20180927_180950.jpg?nolink&400|}}Ìý | ||
+ | Ìý | ||
+ | Schwerpunkt etwa auf dem dem hinteren Servokabel am FlügelÌý | ||
+ | Ìý | ||
+ | === 2. - 5. Flug: === | ||
Konfiguration: | Konfiguration: | ||
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* [[https://youtu.be/X0axr1ZwXg4|YouTube Peter 2. - 5. Flug]] | * [[https://youtu.be/X0axr1ZwXg4|YouTube Peter 2. - 5. Flug]] | ||
- | === 6. - 7. Flug: === | + | === Konfigurationsänderung für die folgenden Flüge: === |
Aufgrund der erfolgreichen vorhergehenden Starts wurde der 10x7 Propeller durch einen 10x8 Propeller ersetzt. | Aufgrund der erfolgreichen vorhergehenden Starts wurde der 10x7 Propeller durch einen 10x8 Propeller ersetzt. | ||
Es wird vermutet das der 10x8 Propeller zwar eine höhere Reichweite ermöglicht, beim Abwurf aufgrund von Stömungsabriss am Propeller jedoch weniger Schub liefert. | Es wird vermutet das der 10x8 Propeller zwar eine höhere Reichweite ermöglicht, beim Abwurf aufgrund von Stömungsabriss am Propeller jedoch weniger Schub liefert. | ||
+ | |||
+ | === 6. Flug: === | ||
Konfiguration: | Konfiguration: | ||
- | * Schwerpunkt etwa auf dem dem hinteren Servokabel am Flügel: Ìý | + | * Schwerpunkt etwa auf dem dem hinteren Servokabel am Flügel |
- | {{:img_20180927_180950.jpg?nolink&400|}} | + | |
* Propeller 10x8 | * Propeller 10x8 | ||
- | Es wurden mehrere Starts durchgeführt: Ìý | + | Beschreibung:{{ :2018-09-27_18-38-21.zip |}}Ìý |
- | TODO: FLUGINFO AUS VIDEOSÌý | + | * Beim Abwurf aus dem Lauf drehte sich der Flieger und kippte etwas nach links (siehe Analyse)Ìý |
- | Ìý | + | * Der Autopilot versuchte eine Mission abzufliegen, näherte sich dabei aber dem Boden so stark, dass manuell eingegriffen wurdeÌý |
+ | * Die Landung erfolgte manuell | ||
+ | Daten: | ||
* [[https://review.px4.io/plot_app?log=3d51c0b6-bd75-4486-935b-0454f487d084|Flight Review 6. Flug]] | * [[https://review.px4.io/plot_app?log=3d51c0b6-bd75-4486-935b-0454f487d084|Flight Review 6. Flug]] | ||
* [[https://cloud.hs-augsburg.de/index.php/s/zjB8Go6a9kW569P/download?path=%2F&files=Peter%202018-09-27%20Flug%203%20-%2016_01_51.ulg|Pixhawk Log File 6. Flug]] | * [[https://cloud.hs-augsburg.de/index.php/s/zjB8Go6a9kW569P/download?path=%2F&files=Peter%202018-09-27%20Flug%203%20-%2016_01_51.ulg|Pixhawk Log File 6. Flug]] | ||
+ | * [[https://youtu.be/2XL4tQtDcus|YouTube Peter 6. und 7. Flug]] | ||
+ | === 7. Flug: === | ||
+ | |||
+ | Konfiguration: | ||
+ | * Schwerpunkt etwa auf dem dem hinteren Servokabel am Flügel | ||
+ | * Propeller 10x8 | ||
+ | |||
+ | Beschreibung: | ||
+ | * Beim Abwurf aus dem Lauf drehte sich der Flieger und kippte stark nach links (siehe Analyse) | ||
+ | * Der Autopilot flog erfolgreich die einprogrammierte Mission | ||
+ | * Die Landung erfolgte automatisch | ||
+ | |||
+ | Daten: | ||
* [[https://review.px4.io/plot_app?log=e07b1b72-f9e4-4903-ac55-36eb6796d2b9|Flight Review 7. Flug]] | * [[https://review.px4.io/plot_app?log=e07b1b72-f9e4-4903-ac55-36eb6796d2b9|Flight Review 7. Flug]] | ||
* [[https://cloud.hs-augsburg.de/index.php/s/zjB8Go6a9kW569P/download?path=%2F&files=Peter%202018-09-27%20Flug%204%20-%2016_21_03.ulg|Pixhawk Log File 7. Flug]] | * [[https://cloud.hs-augsburg.de/index.php/s/zjB8Go6a9kW569P/download?path=%2F&files=Peter%202018-09-27%20Flug%204%20-%2016_21_03.ulg|Pixhawk Log File 7. Flug]] | ||
- | |||
* [[https://youtu.be/2XL4tQtDcus|YouTube Peter 6. und 7. Flug]] | * [[https://youtu.be/2XL4tQtDcus|YouTube Peter 6. und 7. Flug]] | ||
+ | * {{ :2018-09-27_18-38-21.zip |Telemetrielog}} | ||
+ | |||
Line 154: | Line 176: | ||
=== TODO: Analyse der Auswirkungen des 10x8 gegenüber des 10x7 Propellers: === | === TODO: Analyse der Auswirkungen des 10x8 gegenüber des 10x7 Propellers: === | ||
- | * Schub beim Starte | + | |
* Höchstgeschwindigkeit | * Höchstgeschwindigkeit | ||
* Stromverbrauch bei gegebener Geschwindigkeit | * Stromverbrauch bei gegebener Geschwindigkeit | ||
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- | === TODO: Untersuchung Höhenproblem einer Mission === | + | === Untersuchung Höhenproblem einer Mission === |
Hier das entsprechende Flight Review: | Hier das entsprechende Flight Review: | ||
[[https://review.px4.io/plot_app?log=3d51c0b6-bd75-4486-935b-0454f487d084|Flight Review 6. Flug (Mission mit Höhenproblem)]] | [[https://review.px4.io/plot_app?log=3d51c0b6-bd75-4486-935b-0454f487d084|Flight Review 6. Flug (Mission mit Höhenproblem)]] | ||
+ | |||
+ | Das Problem scheint durch eine bestimmte Version der QGroundControl Software verursacht zu werden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Schub beim Start === | ||
+ | |||
+ | Kurz nach dem Abwurf aus dem Lauf hat der Flieger eine Geschwindigkeit von etwa 35 km/h. | ||
+ | Diese war überraschend gleichmäßig über die verschiedenen Starts (Peter 1. - 7.) mit etwa 32 - 37,5 km/h. | ||
+ | |||
+ | Die Beschleunigung der X und Y Achse mit den unterschiedlichen Propellern wurde untersucht: | ||
+ | |||
+ | **10x7:** | ||
+ | |||
+ | 7,3 - 8,1 m/s^2 (1. - 5. Start) | ||
+ | |||
+ | Mittelwert: 7,6 m/s^2 | ||
+ | |||
+ | **10x8:** | ||
+ | |||
+ | 7,0 und 7,3 m/s^2 (6. + 7. Start) | ||
+ | |||
+ | Mittelwert: 7,15 m/s^2 | ||
+ | |||
+ | Der 10x8 Propeller bringt also keinen größeren Nachteil bei der verwendeten Abwurfgeschwindigkeit. | ||
+ | Bei einer niedrigeren Abwurfgeschwindigkeit sind deutlichere Unterschiede zu erwarten. | ||
=== Pitch während des Missionsflugs === | === Pitch während des Missionsflugs === | ||
Line 198: | Line 245: | ||
{{:27092018_cog_back_pitch.png|}} | {{:27092018_cog_back_pitch.png|}} | ||
- | Ein direkter vergleich der beiden Kurven zeigt klar den Unterschied: | + | Ein direkter Vergleich der beiden Kurven zeigt klar den Unterschied: |
{{:27092018_cog_both_pitch.png|}} | {{:27092018_cog_both_pitch.png|}} | ||
- | === Abwurf beim 6. Flug === | + | === Abwurf beim 6. und 7. Flug === |
- | Beim Abwurf zum 6. Flug (bei 27:59:230) drehte sich der Flieger kippte der Flieger stark nach links.Ìý | + | 6. Flug:Ìý |
- | Die Untersuchung des Logs zeigt meiner Ansicht nach, dass die Drehbewegung schon vor dem Abwurf beginnt und damit eher durch den Wurf als durch den Propeller bedingt ist. | + | Beim Abwurf zum 6. Flug (bei 27:59:130) kippte der Flieger etwas nach links.Ìý |
+ | Die Untersuchung des Logs zeigt, dass die Drehbewegung schon vor dem Abwurf beginnt. | ||
{{:20180927_flug6_abwurf_yaw.png?400|}} | {{:20180927_flug6_abwurf_yaw.png?400|}} | ||
{{:20180927_flug6_abwurf_roll.png?400|}} | {{:20180927_flug6_abwurf_roll.png?400|}} | ||
- | Das Video zeigt eine zunehmende Neigung in Richtung der Kamera, lässt aber keine sichere Aussage zu. | + | Das volle Leistung wird bei 27:59:130 kommandiert. Der Abwurf erfolgt bei bei 27:59:230. Dadurch wird das Gegendrehmoment noch in der Hand aufgebaut und kann etwas abgefangen werden.Ìý |
+ | Ìý | ||
+ | 7. Flug:Ìý | ||
+ | Die volle Leistung wird bei 47:08:370 kommandiert. Der Abwurf erfolgte bei 47:08:380. Dadurch wird das Gegendrehmoment des Motors erst in der Luft aufgebaut und voll auf den Flieger übertragen.Ìý | ||
+ | Ìý | ||
+ | Fazit:Ìý | ||
+ | Eine bessere Einstellung des Wertes LAUN_CAT_A würde ein solches Verhalten vermutlich verhindern. Der Flieger würde früher einen Start erkennen und damit die volle Leistung früher kommandieren. | ||
=== Höhenänderungsverhalten === | === Höhenänderungsverhalten === |