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beckmanf [Analyse im Labor]
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beckmanf [Logdaten] handstart
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 Bild 1: Telemetrie- und Fernbedienu Bild 1: Telemetrie- und Fernbedienu
  
-Wir hatten einen Takeoffpunkt,​ einen Loiterpunkt (5 Minuten) und einen Landeanflug als Flugplan geladen. Beim Start ist der Flieger nach links Richtung Zaun geflogen. NN hat auf Manuell geschaltet und ist dann zun盲chst Manuell und im Stabilized Mode weiter geflogen. Der Flieger ist linksrolllastig,​ d.h. bei neutralem Querruder rollt er nach links. Der Flieger fliegt bei neutralem H枚henruder nach unten, d.h. er ist etwas zu kopflastig. Bei manuellem Flug ist eine Mindestgeschwindigkeit von ca. 13 m/s (=46 km/h) bei 40-50% Throttle m枚glich. Im Stabilized Mode ist der Flieger stabil geflogen. Im Mission Mode hat er den Wegpunkt 1 (Takeoff) angesteuert und ist dann den Flugplan abgeflogen. Die Zielh枚he von 50m wurde gut gehalten. Nach 5 Minuten Loiter ist der Flieger zum Startpunkt des Landeanflugs geflogen und hat dann Richtung Landepunkt gesteuert. Die Landung konnte nicht automatisch beendet werden, da der Flieger dann im Netz gelandet w盲re. Dies lag an einem falschen Anflugwinkel,​ der sich dadurch ergeben hat, dass der Startpunkt der Landeanflugs 眉berflogen wurde. Der Landeanflug sah ansonsten gut aus.+Wir hatten einen Takeoffpunkt,​ einen Loiterpunkt (5 Minuten) und einen Landeanflug als Flugplan geladen. Beim Start ist der Flieger nach links Richtung Zaun geflogen. NN hat auf Manuell geschaltet und ist dann zun盲chst Manuell und im Stabilized Mode weiter geflogen. Der Flieger ist linksrolllastig,​ d.h. bei neutralem Querruder rollt er nach links. Der Flieger fliegt bei neutralem H枚henruder nach unten, d.h. er ist etwas zu kopflastig. Bei manuellem Flug ist eine Mindestgeschwindigkeit von ca. 13 m/s (=46 km/h) bei 40-50% Throttle m枚glich. Im Stabilized Mode ist der Flieger stabil geflogen. Im Mission Mode hat er den Wegpunkt 1 (Takeoff) angesteuert und ist dann den Flugplan abgeflogen. Die Zielh枚he von 50m wurde gut gehalten. Nach 5 Minuten Loiter ist der Flieger zum Startpunkt des Landeanflugs geflogen und hat dann Richtung Landepunkt gesteuert. Die Landung konnte nicht automatisch beendet werden, da der Flieger dann im Netz gelandet w盲re. Dies lag an einem falschen Anflugwinkel,​ der sich dadurch ergeben hat, dass der Startpunkt der Landeanflugs 眉berflogen wurde. Der Landeanflug sah ansonsten gut aus. Die Fl眉gel haben gut gehalten.
  
 Die Telemetrie ist auf dem Flug wiederholt ausgefallen. Es scheint mit der Entfernung zu tun zu haben. Die Telemetrie ist auf dem Flug wiederholt ausgefallen. Es scheint mit der Entfernung zu tun zu haben.
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 Bei dem zweiten Flugversuch wurde der Flieger mit Neigung nach unten geworfen und das linke Heckleitwerk ist abgebrochen... Bei dem zweiten Flugversuch wurde der Flieger mit Neigung nach unten geworfen und das linke Heckleitwerk ist abgebrochen...
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-==== ToDos ==== 
- 
-  * Heckleitwerk wieder reparieren 
-  * Ausfall Telemetrie untersuchen 
  
 ==== Logdaten ==== ==== Logdaten ====
  
-  * Video Telemetrielog: ​https://​youtu.be/​P77_c5jelC4+  * [[https://​youtu.be/​P77_c5jelC4|Youtube Video Telemetrielog]]
   * Telemetrie- und Autopilotenlog {{ ::​20180909-wehringen.zip |}}   * Telemetrie- und Autopilotenlog {{ ::​20180909-wehringen.zip |}}
 +  * [[https://​review.px4.io/​plot_app?​log=b6586af8-6877-45d0-ad61-f12879962968|Flight Review]]聽
 +  * [[https://​youtu.be/​ydBearZiIPI|Youtube Video vom Flug]]聽
 +  * [[https://​youtu.be/​ydBearZiIPI?​t=495|Youtube missgl眉ckter Handstart]]
 ==== Analyse im Labor ==== ==== Analyse im Labor ====
  
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 Es ist noch nicht ganz klar ob die Telemetrie f眉r ung眉ltig erkl盲rt wird, wenn die bidirektionale Verbindung wegbricht. Eigentlich h盲tten wir ja noch Daten empfangen m眉ssen, aber die Richtung Laptop->​Flieger h盲tte nicht mehr funktioniert. Es ist noch nicht ganz klar ob die Telemetrie f眉r ung眉ltig erkl盲rt wird, wenn die bidirektionale Verbindung wegbricht. Eigentlich h盲tten wir ja noch Daten empfangen m眉ssen, aber die Richtung Laptop->​Flieger h盲tte nicht mehr funktioniert.
  
 +=== Flugvideo vom Pi ===
 +
 +Nach dem Flug war auf dem Pi nur auf Flugvideo, das an dem Tisch wo wir kalibriert haben endete. Vielleicht wurde die Videodatei nicht gespeichert,​ als wir den Akku abgezogen haben?
 +
 +==== ToDos ====
 +
 +  * Heckleitwerk wieder reparieren
 +  * Ausfall Telemetrie untersuchen
 +  * Ideen f眉r <​del>​idiotensicheren</​del>​ laientauglichen Auto-Takeoff sammeln
  
  • searchwing-flug-20180909.1536499192.txt.gz
  • Last modified: 2018/09/09 15:19
  • by beckmanf