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searchwing-flug-20180427 [2018/04/30 19:42] beckmanf created |
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- | ===== 28.4.2018 - Mini Talon Start mit Autopilot ===== | + | ====== 086 - 2018_04_27 - Freddy1 - Bergheim Raps - Start mit Autopilot ======Ìý |
+ | Ìý | ||
+ | ===== Infos =====Ìý | ||
+ | Ìý | ||
+ | * Startzeit: 14:53 UhrÌý | ||
+ | * Flugzeit: XX:XX:XX [hh:mm:ss]Ìý | ||
+ | * Wind: Richtung XX [°], Geschwindigkeit XX [m/s], Art <konstant, böig, …>Ìý | ||
+ | * Art des Starts: WurfÌý | ||
+ | * Beteiligte:Ìý | ||
+ | * Grund des Fluges: Start und Landung mit AutopilotÌý | ||
+ | * Flight Review:Ìý | ||
+ | * 086a: [[http://review.px4.io/plot_app?log=6ee6ab6e-22f3-405b-ab2e-1459369ec73a|review.px4.io/plot_app?log=6ee6ab6e-22f3-405b-ab2e-1459369ec73a]]Ìý | ||
+ | * 086b: [[http://review.px4.io/plot_app?log=0af78132-95a9-4260-aa7b-19f211b62aa2|http://review.px4.io/plot_app?log=0af78132-95a9-4260-aa7b-19f211b62aa2]]Ìý | ||
+ | * 086c: [[http://review.px4.io/plot_app?log=6a35e31b-1c14-4a32-8ecc-bcc3fcaf52b2|http://review.px4.io/plot_app?log=6a35e31b-1c14-4a32-8ecc-bcc3fcaf52b2]] | ||
Dieser Flug fand auf Franz Raps Flugplatz mit folgender Konfiguration statt | Dieser Flug fand auf Franz Raps Flugplatz mit folgender Konfiguration statt | ||
Line 8: | Line 21: | ||
* PiZero mit PiCam mit eigenem 2000 mAh 1S Akku (standalone) | * PiZero mit PiCam mit eigenem 2000 mAh 1S Akku (standalone) | ||
- | === Highlights === | + | ===== Ergebnisse =====Ìý |
+ | Ìý | ||
+ | ==== Highlights ==== | ||
* Erster Start mit Autopilot ausprobiert | * Erster Start mit Autopilot ausprobiert | ||
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* Mission Mode mit Wegpunkten inklusive Loiter | * Mission Mode mit Wegpunkten inklusive Loiter | ||
- | === Probleme === | + | ==== Probleme ==== |
* 433 MHz Telemetrie von 3DR funktionierte nur in direkter Nähe (ca. 3m) | * 433 MHz Telemetrie von 3DR funktionierte nur in direkter Nähe (ca. 3m) | ||
* Start mit Autopilot funktionierte nicht. Der MiniTalon war schon auf dem Boden, bevor der Autopilot gegensteuern konnte. Der Motor wurde beim Wurf gestartet. Franz Raps hat den MiniTalon manuell mit der Fernbedienung gestartet. | * Start mit Autopilot funktionierte nicht. Der MiniTalon war schon auf dem Boden, bevor der Autopilot gegensteuern konnte. Der Motor wurde beim Wurf gestartet. Franz Raps hat den MiniTalon manuell mit der Fernbedienung gestartet. | ||
- | === ToDos === | + | ==== Todos ==== |
- | * Fluglog aus Autopilot analysieren und Ideen für den Autostart habenÌý | + | * Fluglog des Autopilot analysieren und Ideen für den Autostart habenÌý |
- | * Telemetrie auf Fehler untersuchen | + | * Telemetrie auf Fehler untersuchen (fertig - siehe: [[:searchwing-telemetrie-check|]]) |
* PiCam Bilder auf Fehler untersuchen | * PiCam Bilder auf Fehler untersuchen | ||
- | * Arm/Disarm über Fernsteuerung untersuchenÌý | + | * Arm/Disarm über Fernsteuerung untersuchen (fertig ⇒ Damit das funktioniert muss der Halfrate mode ausgeschaltet sein)Ìý |
- | * Kufe verstärken / besser anbringen (wurde locker) | + | * Kufe verstärken / besser anbringen (wurde locker) (fertig)Ìý |
+ | Ìý | ||
+ | Ìý | ||
+ | ==== 086a: Handstartversuch, dann Aufstieg auf 50m mit Autopilot Analyse mit Flightplot ====Ìý | ||
+ | Ìý | ||
+ | * Bei t=225s wird der Handstart versucht. Der Mode is "Auto". Throttle is 100%.Ìý | ||
+ | * Die Sollhöhe steigt zunächst, sinkt dann aber unter die Starthöhe. Die Isthöhe folgt dem Sollwert. Pitch sinkt.Ìý | ||
+ | * Etwa 3s nach dem Start schaltet Franz in den manuellen Modus. Throttle zunächst 0% dann 100%. Flugzeug steigt.Ìý | ||
+ | * Bei t=236s schaltet Franz den Throttle wieder auf 0%. Flugzeug verliert Höhe.Ìý | ||
+ | * Bei t=243s schaltet Franz in den "Mission" Mode. Das Flugzeug steigt auf 50m Höhe.Ìý | ||
+ | Ìý | ||
+ | ==== 086b - Manueller Start - 5 Minuten Kreis - Manuelle Landung ====Ìý | ||
+ | Ìý | ||
+ | Beim zweiten Flug sind wir manuell gestartet, aber Franz hat relativ schnell auf den Missionmode umgeschaltet. Dann ca. 5 Minuten im Kreis geflogen und manuell gelandet.Ìý | ||
+ | Ìý | ||
+ | ==== 086c - Manueller Start - 2 min Flug - Landung mit Autopilot ==== | ||
- | === Änderungen für die Checkliste === | + | Dies ist der Flug mit der Landung mit dem Autopiloten. |
- | * Pi Akkus dabei?Ìý | + | ===== Bilder/Videos ===== |
- | * Laptop mit QGroundControl inklusive offline Karten vom Fluggebiet | + | |
- | === Fluglogs === | + | * [[https://www.hs-augsburg.de/homes/beckmanf/searchwing/flug20180427/picam/|Bilder der PiCam]][[https://cloud.hs-augsburg.de/index.php/s/HeAXlG1vh8jrsU2|Ohne Gras]]Ìý |
+ | * [[https://cloud.hs-augsburg.de/index.php/s/5KRItUdm0DDzwGi|Videos]] | ||
- | * (sind noch auf Laptop) | ||
- | * Bilder (noch auf Laptop) | ||
- | * Videos (noch irgendwo) | ||
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