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searchwing-flug-117 [2019/06/14 18:46] j0ge4622 |
searchwing-flug-117 [2019/10/13 12:51] (current) j0ge4622 |
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- | ====== Flug 117 - 2019-06-14 - Platschi1 - Mandichiosee - ROS Bilder sammeln ====== | + | ====== 117 - 2019_06_14 - Platschi - Mandichiosee - ROS Bilder sammeln ====== |
- | ===== Randdaten ===== | + | ===== Infos ===== |
* Startzeit: 16:00 Uhr | * Startzeit: 16:00 Uhr | ||
- | * Wind: Richtung 100 [°], Geschwindigkeit 3 [m/s], Art ganz leicht böigÌý | + | * Flugzeit: 00:13:21 [hh:mm:ss]Ìý |
- | * Beteiligte: David, MaxÌý | + | * Wind: 100 [°], 3 [m/s], ganz leicht böigÌý |
- | * Flugleiter: Jonas | + | * Art des Starts: WurfÌý |
+ | * Beteiligte: Jonas, David, Max | ||
* Fliegerconfig: a0c31815f2191415bdf1c1ab8cd2497d25e5c6b5 | * Fliegerconfig: a0c31815f2191415bdf1c1ab8cd2497d25e5c6b5 | ||
- | * Akku: 42 | ||
* Grund des Fluges: Bilder und Daten mit ROS sammeln um später die Bilderkennung mit tatsächlichen Daten aus dem Flieger zu füttern | * Grund des Fluges: Bilder und Daten mit ROS sammeln um später die Bilderkennung mit tatsächlichen Daten aus dem Flieger zu füttern | ||
+ | * Flight Review: [[https://review.px4.io/plot_app?log=a158eb7d-b94e-4494-99fe-65278dde783b|https://review.px4.io/plot_app?log=a158eb7d-b94e-4494-99fe-65278dde783b]] | ||
- | ===== Fluginfos =====Ìý | + | ===== Ergebnisse ===== |
- | Ìý | + | |
- | * Art des Starts: WurfÌý | + | |
- | * Flugzeit: 00:13:21 [hh:mm:ss]Ìý | + | |
- | * Fluglog: [[https://cloud.hs-augsburg.de/index.php/s/Ndz8dD4BraQBic4|https://cloud.hs-augsburg.de/index.php/s/Ndz8dD4BraQBic4]]Ìý | + | |
- | * Flight Review: [Link zum Review unter review.px4.io]Ìý | + | |
- | * Screenshot der Mission: {{ :117-2019_06_14-platschi-mission.png?nolink&200x200 }}Ìý | + | |
- | Ìý | + | |
- | ===== Anmerkungen/Erkenntnisse ===== | + | |
* Zu verzeichnende Schäden: | * Zu verzeichnende Schäden: | ||
+ | * Pre-Flight | ||
+ | * Linker Flügel, Servohornanlenkung mechanisch störisch | ||
+ | * Linkes V-Tail, Servo mit Fett sehr schwergängig, bei mehrmaligem Laufen etwas leichter | ||
+ | * Flug | ||
+ | * Missionhochladen immer wieder fehlerhaft | ||
+ | * Trudeln beim Loitern | ||
+ | * Kein Anstieg mehr beim Landeanflug -> Crash | ||
+ | * Post-Crash | ||
+ | * Rechtes V-Tail abgebrochen | ||
+ | * Akku vorne aus der Halterung | ||
+ | * Linke Tragfläche eingedellt | ||
* Gut funktioniert: | * Gut funktioniert: | ||
+ | * Pixracer stabil auch bei mehreren Fehlversuchen mit Kombinationen aus Mission und Geofence | ||
+ | * Bergung des Flugzeuges mit GPS-Maus inkl. laufendem System nach Crash | ||
+ | * Test Servos vor dem Flug | ||
+ | * Segelflug ohne Motor | ||
+ | * Visuelle Kontrolle des Flugzeuges durch Piloten beim Flug → rechtzeitige Erkennung des ungewöhnlichen Verhaltens | ||
* Belegung der Fernbedienung mit Failsafes | * Belegung der Fernbedienung mit Failsafes | ||
- | * Visuelle Kontrolle des Flugzeuges durch Piloten beim Flug → rechtzeitige Erkennung des ungewöhnlichen Verhaltens | ||
- | * Segelflug ohne Motor | ||
- | * Test Servos vor dem Flug | ||
- | * Bergung des Flugzeuges mit GPS-Maus | ||
* Schlecht funktioniert: | * Schlecht funktioniert: | ||
* Überhitzung des ESCs im Schrumpfschlauch bei längerem Flug mit 30m/s, 20A bei Trimspeed 25m/s | * Überhitzung des ESCs im Schrumpfschlauch bei längerem Flug mit 30m/s, 20A bei Trimspeed 25m/s | ||
* Befestigung der Anlekung des Ruderhorns | * Befestigung der Anlekung des Ruderhorns | ||
+ | * RC Empfang | ||
===== Bilder/Videos ===== | ===== Bilder/Videos ===== | ||