Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
searchwing-flug-105 [2019/03/01 16:43] kingbbq created |
searchwing-flug-105 [2019/10/13 14:57] (current) j0ge4622 [Flug 105 am 28.02.2019 bei Gozo - Hippodrom] |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | • 1. Flug:\\Ìý | + | ====== 105 - 2019_02_28 - Platschi - Malta Hippodrom - Jungfernflug ======Ìý |
- | o Normaler Start. Wurf mit Anlauf\\Ìý | + | Ìý |
- | o Mission von gestern ïƒ Stabilized Mode ïƒ dann 2. Telemetrie anschalten.\\Ìý | + | Ìý |
- | o 1. Telemetrie von Beginn an.\\Ìý | + | ===== Ziel des Fluges =====Ìý |
- | o PiZ Test ïƒ Regelmäßige Bilder 1/sec. Funktioniert.\\Ìý | + | Ìý |
- | • Während Vorbereitung: Telemetrie: „Communication lost“ oft! ïƒ Antennenunabhängig (klein / Stabantenne) ïƒ jetzt wieder ok.\\Ìý | + | Jungfernflug von Platschi. Bevor wir danach mit Platschi ins Wasser wollen, wollen wir Anland noch einmal kurz die Funktionstüchtigkeit des Flieger verifizieren.Ìý |
- | • Kleinere Runde missioniert.\\Ìý | + | Ìý |
- | • Wenn in QGC grüner Strich weg ist, ist die ganze Parameterliste übertragen! ïƒ Communication lost wieder ok.\\Ìý | + | ===== Modell Platschi =====Ìý |
- | • Communication lost ist Platschi-spezifisches Problem.\\Ìý | + | Ìý |
- | • !!! Motorausfall nah Pre-Flight Test ïƒ Kabel kalte Lötstelle !!!\\Ìý | + | * Konfiguration:Ìý |
- | • 1 Stecker war nur halb drinïƒ elektrisch aber definitiv noch Kontakt ïƒ nicht die Ursache, aber hätte Probleme beim Fliegen ergeben!\\Ìý | + | Ìý |
- | ³¢Ã¶²õ³Ü²Ô²µ: Kabel für Motor außen verlegen.\\Ìý | + | * Firmware 1.81Ìý |
- | • NEU: In Platschi sind jetzt 2 kabel für Motor (außen und innen)\\Ìý | + | Ìý |
- | • V-Tail links funktioniert nun nicht mehr (wahrscheinlich Kabel zum Servo ²ú±ð²õ³¦³óä»å¾±²µ³Ù beim durchbohren der Löcher für die Motorkabel.\\Ìý | + | * Gewicht 2.100gÌý |
- | • Austausch des Servos. Kabel abgeschnitten.\\Ìý | + | * Schwerpunkt 71mm (mit zusätzlichem Gewicht)Ìý |
- | • Kabel auch außen verlegt.\\Ìý | + | * Wasserdicht!Ìý |
- | • Alles gut verklebt mit Epoxi-Kleber.\\Ìý | + | Ìý |
- | • Kommunikation von Pixracer und PiZ über serial geht nicht. TX/RX vertauscht? Kabel kaputt? AP: Testen!\\Ìý | + | ===== Flug Protokoll =====Ìý |
- | • Verklebung mit Epoxi und Servokabel mit Heißkleber!\\Ìý | + | Ìý |
- | • Versuch 2 (1. Flug) mit Platschi I mit\\Ìý | + | ==== 1. Versuch ====Ìý |
- | o Von außen geführten Kabeln zum Motor und zum Servo!\\Ìý | + | Ìý |
- | • Schwierigkeiten bei Verbindung zu QGC. Dauert sehr lange! Scheinbar lädt QGC ALLES neu (???)\\Ìý | + | Wir fahren zum Startplatz, schließen alles an und machen den Motor-Testlauf. Nach wenigen Sekunden fällt der Motor aus, d.h. er zuckt nur noch - alles deutet auf einen Kabelbruch eines der 3 Kabel vom ESC zum Motor hin. In der Nacht hatten Fritz und Björn bereits das XT-60 Kabel des ESCs und auch eines der 3 Kabel getauscht. Der Versuch schein zu scheitern.Ìý |
- | • AP: Untersuchungen sind nötig!\\Ìý | + | Ìý |
- | • AP: Immer gleichen Laptop verwenden. Jeder hat eine andere Version von QGC.\\Ìý | + | Wir beschliesen den Flieger wieder zurück in die Werkstatt zu nehmen und das Problem zu analysieren. Beim Auseinanderbauen der Stecktverbindungen vom ESC zum Motor - die alle mit Schrumpfschlauch gesichert sind - zeigt sich, dass einer der Stecker nicht ganz eingerastet war. Da es nicht sicher ist, ob das wirklich der Fehler war, beschließen wir, alle 3 Kabel zu erstetzen. Die Zeit drängt, es gibt nur noch einen möglichen Meer-Termin - und zwar heute. Wir entscheiden uns dafür, die Kabel extern zu verlegen, d.h. außerhalb des Rumpfes und sie auf der dichten Seite des Rumpfes mit Epoxyd-Kleber abzudichten. Das gelingt, aber auch das Kabel des rechten Servos wird hier ²ú±ð²õ³¦³óä»å¾±²µ³Ù, der Servo wird entfernt und der Servo mit der ID 00 eingebaut, das Kabel ebenfalls außerhalb verlegt und mit Heiskleber abgedichtet.Ìý |
- | • AP: ggf. Laptop für Searchwing kaufen! (?)\\Ìý | + | Ìý |
- | • ïƒ Flug verlief erfolgreich!!!\\Ìý | + | Alle Funktionstests vor Ort verlaufen gut, wir entscheiden uns zum zweiten Versuch des ersten Jungfernfluges.Ìý |
- | Mission – Loitern – Stabilized – Altitude Mode\\Ìý | + | Ìý |
- | • Test im Altitude-Mode erfolgreich. Funktioniert wie gedacht. Keine Vertauschung von oben und unten (rauf/runter)\\Ìý | + | ==== 2. Versuch ====Ìý |
- | • Hinweis: Höhenregelung ist sehr träge.\\Ìý | + | Ìý |
- | • AP: Überlegung ob Ultraschall-Sensor einbezogen werden sollte. Zukunftsprojekt.\\Ìý | + | * Kommunikation von Pixracer und PiZ über serial geht nicht. TX/RX vertauscht? Kabel kaputt? AP: Testen!Ìý |
- | • Landung im Stabilized Mode war super. Danke Björn. | + | * Versuch 2 (1. Flug) mit Platschi I mitÌý |
+ | * Von außen geführten Kabeln zum Motor und zum Servo!Ìý | ||
+ | * Schwierigkeiten bei Verbindung zu QGC. Dauert sehr lange! Scheinbar lädt QGC ALLES neuÌý | ||
+ | * AP: Untersuchungen sind nötig! Warum dauert die Telemetrie Verbindung manchmal so lang? Liegt es an der neuen Firmware Version? Wenn der "grüne Balken" für die Parameter einmal durchgelaufen ist, geht es wieder schnell.Ìý | ||
+ | * AP: Immer gleichen Laptop verwenden. Jeder hat eine andere Version von QGC.Ìý | ||
+ | * **Der Flug inkl. manueller Landung erfolgreich!!!**Ìý | ||
+ | * **Test im Altitude-Mode erfolgreich. **Funktioniert wie gedacht. Keine Vertauschung von oben und unten (rauf/runter)Ìý | ||
+ | *Ìý | ||
+ | Ìý | ||
+ | ===== Analyse / Ergebnisse =====Ìý | ||
+ | Ìý | ||
+ | Hinweis: **Höhenregelung ist sehr träge.**Ìý | ||
+ | Ìý | ||
+ | **Log: [[https://review.px4.io/plot_app?log=d2298e5c-6881-4983-bad4-c0345a6418e2|review.px4.io]]** | ||