[[searchwing-flight-127]]

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searchwing-flight-127 [2020/02/18 22:59]
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kingbbq [Infos]
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-====== Flug 126 - 2020_02_18 - Julle - Thalhausen, Erster Flug von Julle ======Ìý+====== Flug 127 - 2020_02_18 - Karl-Otto - Flugplatz ​Thalhausen ​- Vergleichbare Mission und Stromaufnahme ​======
-Ìý+
-Ìý+
-{{::​sw-thalhofen-flugplan.jpg?​1000|Flugplan Julles erster Flug}}+
  
 ===== Infos ===== ===== Infos =====
  
-  * Startzeit: ​17:00 UhrÌý+  * Startzeit: ​13:30 Uhr und 15:30 UhrÌý
-  * Flugzeit: 00:30:00 [hh:​mm:​ss]Ìý+  * Flugzeit: 00:33:00 [hh:mm:ss] und 00:32:00 [hh:​mm:​ss]Ìý
-  * Wind:  8 [m/s], leichter Wind+  * Wind:  ​7-8 [m/s], leichter WindÌý
 +  * Ort: https://​www.google.com/​maps?​q=48.426444,​11.211806&​t=k
   * Art des Starts: Wurf   * Art des Starts: Wurf
-  * Beteiligte: Jonas, ​Julian, FriedrichÌý+  * Beteiligte: Jonas, ​GregorÌý
-  * Grund des Fluges: ​Erster Flug von Julle - Erster Prototyp neue Generation ​mit zwei KamerasÌý+  * Grund des Fluges: ​Erkunden des Flugplatzes Thalhausen, Abfliegen einer vergleichbaren Mission ​mit >30km und ~30min FlugzeitÌý
-  * Flight Review:+  * Flight Review: ​[[https://​plot.dron.ee/​yovh]] und [[https://​plot.dron.ee/????​]]
  
 ===== Ergebnisse ===== ===== Ergebnisse =====
  
-Das war der erste Flug mit dem neuen Flieger mit zwei Kameras und dem gefrästen Rumpf. Wir sind die gleiche Mission wie kurz vorher mit Karl-Otto geflogen, 40km in 30 Minuten. Julle ist der erste Flieger mit zwei Kameras in fertiger Ausstattung,​ aber noch nicht wasserdicht.Ìý+  * Schäden: ​-Ìý
-Ìý+  * Gut funktioniert:​ Wurfstart mit einzelner Person (Jonas), Mission auf 100m und 200m, Aufladen im Wohnmobil und erneutes FliegenÌý
-  * 2 Raspberry Pi KamerasÌý+  * Schlecht funktioniert:​ GPS Pins waren verbogen, ​V-Tail war nicht festgeklebt (zu schnell ​von unterschiedlichen Leuten zusammengebaut?​!)
-  * Telemetrieantenne im rechten ​V-Tail ​integriertÌý+
-  * Batterie im Rumpf integriertÌý+
-Ìý+
-Die Flugeigenschaften sind gut. Die Landung funktionierte problemlos. Der Flieger ​war mit 55% Cruisethrottle eingestellt. Das führte ​zu einem Stromverbrauch ​von ca. 8A. Die gemessene Temperatur im Barometer lag bei 54°C. Ìý+
-Ìý+
-Zusätzlich haben wir die neue Telemetriebodenstation ausprobiert mit dem Zugriff über die UART-Ethernet Schnittstelle und über Wifi mit einem Accesspoint. Das hat problemlos funktioniert. Das RFD868+ Modem und die UART-Ethernet Schaltung haben wir mit Akku versorgt und den AP über USB an einem Laptop. Der Kontakt zum Laptop erfolgt dann übre Wifi.+
  
  
 ===== Bilder/​Videos ===== ===== Bilder/​Videos =====
-Ìý+Videos der Starts [[https://cloud.hs-augsburg.de/​s/​TH9DBbzDc7Fog6X]]
-Ìý+
-{{::sw-thalhofen-julle-foto.jpg?600|Ein Foto von der Raspberry Pi Kamera}}Ìý+
-Ìý+
  
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  • Last modified: 2020/02/18 22:59
  • by beckmanf